此文档一共6页,部分内容摘录如下:
一、关于磨尾收尘器堵料造成停磨的事故案例
控制参数的变化:
磨尾排风机挡板开度为70%,在挡板开度不动的情况下,出磨负压由原来的-2.1kp降至-1.8kp。时间越长将的越低;磨尾排风机电流由原来的23A开始缓慢下降;由于排风机风量小,出磨斗提电流开始慢慢下降,当加产时磨机电流只降不升。
现场运行情况:
磨音沉闷磨头出现冒灰现象;磨尾翻板阀不动作,磨尾收尘器控制柜PLC死机,收尘器灰斗有大量积灰,磨尾收尘器卸灰阀不动作。
原因分析:
因PLC死机造成大量积灰吸附在滤袋上,通风面积随时间慢慢减少,造成系统负压下降飞量逐渐不足。出现如上现象。当所有滤袋的积灰同时达到降落点时,突然落入灰斗。会造成出磨斗提底部堵料。
处理方法:
组织人员控制好灰斗锥部翻板阀,通知电气人员在现场手动清灰,注意清灰间隔一定要长,防止物料过大造成出磨斗提电流高报跳停。
二、关于磨收尘器阀板卡死灰斗堵料的事故案例
控制参数的变化:
磨成品单独走入库斗提,斗提电流由正常的49A降到43A,主收尘器压差上涨。
现场运行情况:
主收尘器下翻版阀处冒灰,翻板阀不动作。
原因分析:
主收尘器下翻板阀卡死,灰斗的物料出不去,入库斗提因空负荷运行中控显示电流下降。
处理方法:
短时间内减产运行,增加循环负荷,现场组织人员控制好灰斗锥部翻板阀,慢慢放灰,如入库斗提电流下降时间加长,必须停磨处理。
三、关于入库斗提调停磨机连锁调停的事故案例
磨机生产成品走入库斗提,正常运行时突然备妥信号丢失,主机跳停,随后限电,在再次开磨时出磨斗提因电流高报跳停。
控制参数的变化:
磨机开起后选粉机转速532R/min,磨尾风门开度10%,1分钟内出磨斗提电流从69A升至146.5A,
现场运行情况:
出磨斗提底部、顶部冒灰,二仓磨音沉闷,
原因分析:
磨机开启后因磨内物料较多,大量物料从磨机涌出,选粉机转速给的较低,大量物料冲入斗提。因电流高高报而停机。
处理方法:
开磨前将选粉机转速给到1000 R/min,磨尾风门关到0%,降低风机转速。主排挡板开到100%,观察出磨负压的变化,防止物料瞬间涌出,或现场组织人员控制出磨翻板阀放料。
四、关于磨主收尘器一室脉冲阀漏气的事故案例
控制参数的变化:
主收尘器压差变大;出磨斗提电流急速上涨;主排和尾排的点流接近空载;磨主电机电流下降;出磨负压变小;系统压力下降。
现场运行情况:
主收尘器顶部储气罐压力接近0兆帕。并听见漏气的声音。
原因分析:
袋收尘脉冲阀漏气造成系统压力不足,收尘器压差变大;因选粉机内物料流量减小,导致选粉能力跟不上,负荷上涨。
处理方法:
找到漏气点,将该脉冲阀的阀门关死,待机处理。
五、关于磨出磨斜槽堵料的事故案例
控制参数的变化:
主电机电流变低;出磨斗提接近空负荷运行,基本无料出磨;出磨温度下降;该磨入库成品走斗提,此斗提电流因一台磨走接近空载值。
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