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锅炉典型事故的原因分析及防范措施

此文档一共10页,部分内容摘录如下:

锅炉运行的几起典型事故的原因分析及防范措施

一、旋风返料器堵灰

(一)典型事故过程

1.98年6月4日,夜班,1、2号炉并列运行,2号炉负荷71t/h,其他情况正常。4:30,监盘司炉发现有断煤现象,立即派人进行处理,发现2、3号给煤机同时断煤,当断煤情况处理完毕后,司炉发现料层差压由8800pa下降至8500pa,床温略显上升,右侧返料温度上升,立即进行检查,发现左侧返料器堵灰,司炉立即进行减风减煤操作,并安排人员到现场进行处理,处理无效,经请示值长同意后于当日5:05停炉解列。

2.97年10月24日,运行甲班晚班,3号炉单炉运行,因2号给煤机故障,只有1、3号给煤机运行,负荷50t/h,其他较为平稳。18:00以后,为了适应负荷而加强燃烧,20:00左右,由于给煤机检修,导致2号给煤机转数瞬间升至最大,虽经司炉处理,但床温仍然上升至1060℃。23:25,司炉发现右侧返料温度缓慢下降,左侧返料温度缓慢上升,床温迅速上升,判断为右侧返料堵灰,遂将1、3号给煤机转数减至300r/min,送风开至60%,引风开至70%,由班长组织人员进行处理,无明显效果。后来由于风量煤量反复的调整,造成左侧返料器堵灰,流化床燃烧恶化,床温降至700℃以下,流化床实际已经灭火,于当日23:50停炉解列。

(二)常见事故现象

从返料器观察孔观察,颜色黑暗,不见灰的流动。

堵灰侧返料负压降至零。

堵灰侧返料温度变化迟缓,略成降势,未堵灰侧返料温度上升。

流化床温度上升。

主蒸汽流量等参数下降。

风室风压、料层差压不明显的下降。

炉膛出口烟温下降。

烟气含氧量增大。

炉膛负压增大。

(三)常见事故原因

返料系统设备异常,中心筒歪斜或者坠落,导致分离效果异常。

返料系统有耐火砼或耐火砖等异物落至返料方盒内,阻塞返料通道。

因调整原因或煤质原因,返料灰有时超过其变形温度,日积月累,返料灰黏着在返料腿内壁,造成返料腿工作面积减少引起堵灰。

操作原因,风煤配比不当,导致进入返料器的灰量过大。

未能及时放灰。

负荷调整过快,或风量增减过快,或放渣速度过快,引起返料灰量的变化,导致返料工况的变化,导致堵灰。

单侧堵灰在处理过程中,风量过大是导致另一侧堵灰的重要原因。

疏忽大意,堵灰后未及时发现,造成灰的板结。

煤质恶劣,或配比不均,造成返灰量过大。

(四)事故处理原则

提前认真做好事故预想。

操作人员发现要早,一有征兆马上进行检查。

处理人员行动要快,要在灰开始板结之前开始处理。

当发现放灰不畅或不下时,要立即采取果断措施,采取捅、敲、砸等手段进行放灰。

监盘人员调整措施要得力,迅速减负荷,一是要保证流化床燃烧的稳定,不灭火,不结焦,避免床温的大起大落;二是要保证风煤的稳定,避免风量过大引起未堵灰侧工况恶化。

当确认堵灰已无法处理时,要及时、准确向值长、车间进行汇报。

应当掌握:在非采暖季单炉运行期间,应以保证对外供汽的不中断为原则,此时,在对设备无重大危害的前提下,要保证流化床的燃烧,做到不结焦,不灭火,直至备用炉投运,并且,单炉运行期间对于关主汽门的操作要征得值长的同意,应慎之又慎,以保证外供汽的连续;在采暖季多炉运行期间,应以尽可能减少堵灰对设备的损害为原则,此时,在外供汽能够基本满足的前提下,要尽快停炉,尽量减少堵灰量,为尽快的对设备进行检修创造条件。

(五)事故预防对策

掌握“以预防为主,以处理为辅”的原则。

运行、检修人员都要做好堵灰的事故预想。

提高设备的检修水平,保证返料系统的畅通无阻。

提高运行人员责任心,加强对设备的巡回检查,做到早发现,早处理。

正确理解安全运行与经济运行的关系,尤其是和公司小指标竞赛的关系,不强带负荷,不超负荷运行,不使返料器在长期超负荷状态下运


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